截止5月14日,J11P8H井口负压采气工艺先导试验效果明显,平均单井增产气量4792方/天,累计增产气量38336方,有效提高了低压气井产量,助力2018年低压气田保产增产工程取得开门红。
华北油气分公司目前共有气井1751口,压力低于4MPa气井占总井数的75.6%,整体表现为低压特征,其中56%气井压力已接近管网压力,井口已无输压空间,排水采气难度大。一方面,气井压力降低直接影响泡沫起泡和稳泡效果,造成泡排工艺适应性逐渐变差,泡排效果不好,积液减产井增多,限制气井产能发挥;另一方面,低压气井降压带液频繁,不仅引起压力快速递减而伤害储层,而且大量的天然气直接放空,造成资源的浪费,污染了环境。因此,急需开展排水采气新工艺试验来释放低压气井产能,有效保障低压气田长期稳产。
井口负压采气新工艺,就是利用地面撬装压缩机系统对低压气井油管进行抽吸做功,降低井口油压至常压甚至负压,有效增大井筒流动压差,提高气体流速,增加气体携液能力,有效提高气井产量和*终采收率。该工艺杜绝了化学助剂入井,绿色环保;对地层无额外附加压力,有效保护储层;撬装压缩机系统使用井口天然气作为动力燃料,无需额外动力,不改变现有地面流程,安装简单,运行经济。
J11P8H井措施前油压1.4MPa,产气量4500方/天,产液量6.53方/天,气井呈现压力低、液气比高特征,每天需要连续放空带液2小时才能勉强维持生产,积液水淹风险高,且天然气浪费严重。该井于2018年5月7日开展井口负压采气工艺先导试验,气井油压由1.4MPa降至0.5MPa,平均产气量有4500方/天增加至9292方/天,日增产气量4792方,目前累计增产38336方,有效提高了低压气井产量。
井口负压采气新工艺成功实施,为分公司其他低压气井产能释放提供了技术借鉴,具有较好的推广应用前景,为分公司2018年完成45亿方产量目标提供了技术保障。